管樁泵送布料自動控制系統(tǒng)的改造及應(yīng)用
隨著國家對安全、環(huán)保、節(jié)能的要求越來越嚴(yán)格,預(yù)制混凝土管樁生產(chǎn)企業(yè)也在積極尋求更安全、更環(huán)保、更節(jié)能的生產(chǎn)方式。布料是管樁生產(chǎn)的中間環(huán)節(jié),前后制約著籠筋加工、管樁模具離心的進(jìn)度,因此對布料工藝的嚴(yán) 格執(zhí)行顯得尤為重要。在這種情況下,對傳統(tǒng)布料方式進(jìn)行技術(shù)改造,使用混凝土泵機(jī)進(jìn)行自動布料,不但可以節(jié)省人工,改善生產(chǎn)環(huán)境,降低損耗,而且可以嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行布料,達(dá)到提高管控質(zhì)量的目的,為生產(chǎn)活動提供技術(shù)保障。
一、改造前的狀況
混凝土管樁傳統(tǒng)布料方式,普遍采用的是合模前布料,先使用喂料機(jī)將混凝土澆入底模,再合上模,這種方式主要存在以下問題:
(1)傳統(tǒng)喂料機(jī)布料受到設(shè)備和材料的影響,不能準(zhǔn)確將混凝土全部按照要求澆入到底模內(nèi),布料區(qū)地面會散落很多石子,影響工作環(huán)境。
(2)混凝土坍落度小,管樁模具內(nèi)混凝土填充率高,需要合模員工多次鏟料、抹漿,才能使管樁模具內(nèi)混凝土堆積均勻,給員工造成很大的工作強(qiáng)度。
(3)手動操作的布料方式無法保證產(chǎn)品質(zhì)量,生產(chǎn)過程管控難度較大。
二、改造內(nèi)容
2.1 改造方案原理
管樁泵送布料自動控制系統(tǒng)由混凝土泵機(jī)、混凝土輸送管、稱重系統(tǒng)、計量平車和系統(tǒng)操作臺構(gòu)成??刂葡到y(tǒng)采集泵送設(shè)備、計量平車、稱重系統(tǒng)的實時數(shù)據(jù),根據(jù)設(shè)定好的程序自動控制混凝土泵機(jī)、計量平車的運行,實現(xiàn)生產(chǎn)的自動化。管樁泵送布料自動控制系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 管樁泵送布料自動控制系統(tǒng)示意圖
2.2 技術(shù)要求
(1)管樁使用泵機(jī)布料后,管樁模具內(nèi)的混凝土分布要求均勻一致。
(2)計量平車稱量的準(zhǔn)確性及運行的穩(wěn)定性需要得到保障。
(3)計量平車、系統(tǒng)控制臺和混凝土輸送設(shè)備之間,需有有效的聯(lián)動控制。
(4)托舉混凝土輸送管的支架移動時,不能影響稱重系統(tǒng)計量。
(5)計量平車需能夠承載20t的重量,50Hz運行時速度不小于35m/s,并且速度可調(diào)。
(6)控制系統(tǒng)內(nèi)存儲的管樁布料配方不少于20種。
(7)系統(tǒng)內(nèi)具有修改權(quán)限,只有管理人員可以修改工藝參數(shù)。
(8)系統(tǒng)具有顯示布料工藝的相關(guān)信息,布料過程能夠?qū)崟r在線顯示,生產(chǎn)記錄能夠保存、在線查看及打印。
2.3 方案選擇
常規(guī)的混凝土泵機(jī)有閘板閥泵機(jī)和S閥泵機(jī)。理論情況下,閘板閥泵機(jī)更具有控制性,但管樁使用的混凝土是C80配方,泵機(jī)每天需要輸送約800m3混凝土。從前期閘板閥泵機(jī)的使用情況來看,閘板閥泵機(jī)的耐磨件損壞比較嚴(yán)重,洗管不方便,輸送效率難以滿足生產(chǎn)需求;后期經(jīng)過綜合考慮,決定采用S閥泵機(jī)的控制方案。
S閥泵機(jī)的控制原理是:自動控制系統(tǒng)采集稱重儀表、編碼器、檢測開關(guān)、泵機(jī)運行的數(shù)據(jù),根據(jù)觸摸屏上選擇的配方,控制混凝土泵機(jī)的運行、輸送量、計量平車運行速度和行走距離,實現(xiàn)混凝土均勻堆放在管樁模具內(nèi)部的需求,自動完成管樁布料。S閥泵送布料控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 S閥泵送布料控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
2.4 設(shè)備改造
管樁生產(chǎn)線原有的開模布料設(shè)備已不適應(yīng)泵送布料系統(tǒng),為了確保S管維修、更換時能夠取出來,把攪拌機(jī)下料斗口抬高到泵機(jī)料斗上方30cm處,防止泵機(jī)給管樁布料時管模尾端流出的余料散落到地面上,污染環(huán)境。在計
在計量平車上加裝余料翻板,在地面增加余料斗和輸送裝置。余料收集如圖3所示。
考慮到泵機(jī)工作時必須要保證自身的穩(wěn)定性,對泵機(jī)的四條腿進(jìn)行加固并調(diào)整好泵機(jī)的中心高度及泵機(jī)出口與兩條路軌的平行度。計量平車的路軌水平誤差調(diào)整到8mm以內(nèi)。
2.5 控制系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)
管樁泵送布料自動控制系統(tǒng)軟件體系分為HMI人機(jī)界面、PLC運算控制程序、故障診斷等三部分,軟件運行于系統(tǒng)的各個硬件平臺上,并通過系統(tǒng)通訊軟件和通訊接口,彼此相互配合,相互協(xié)調(diào),交換各種數(shù)據(jù)、管理和控制信息,完成整個系統(tǒng)的各種功能。
圖4所示的程序為稱重數(shù)據(jù)通訊程序,系統(tǒng)通過RS指令讀取稱重儀表的顯示值,并把讀取的10進(jìn)制ASCI碼轉(zhuǎn)換成16進(jìn)制的BIN值,儲存到數(shù)據(jù)寄存器D2040中,參與程序運算。
圖5和圖6所示程序顯示,控制系統(tǒng)根據(jù)觸摸屏設(shè)定管樁布料配方和采集設(shè)備實際的數(shù)據(jù),分析后對混凝土泵機(jī)和計量平車的運行進(jìn)行自動控制。
三、問題及解決辦法
S閥泵機(jī)給管樁布料易受混凝土可泵性、設(shè)備、操作等諸多因素的影響,從而出現(xiàn)混凝土輸送管堵塞現(xiàn)象,不僅影響生產(chǎn)效率,也直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量。
3.1 混凝土可泵性問題及解決辦法
(1)解決混凝土的可泵性需要做好碎石級配,要求碎石整體大顆粒含量不能過大,要有良好的連續(xù)性,針片狀含量小于5%,含泥量小于0.5%。砂細(xì)度最好在2.6~3.0之間,如平均粒徑過小(即細(xì)砂過多),則需增加混凝土的用水量及水泥用量;如平均粒徑過大,則需提高砂率。
在改善混凝土和易性的前提下,有效地降低砂率進(jìn)行生產(chǎn),既能解決管樁混凝土內(nèi)結(jié)構(gòu)的分層,提高管樁的耐打性,又能降低生產(chǎn)成本。建議砂率控制在38%~42%之間。
水膠比過小時,混凝土偏干,易造成泵送困難;水膠比過大時,混凝土偏稀,粗骨料易沉降,建議水膠比控制在0.32~0.35之間。
混凝土不能因利于泵送而過分追求大流動性,坍落度在攪拌機(jī)出料時宜保證在120~180mm,泵口處宜控制在60~120mm之間。
圖3 余料收集示意圖
圖4 稱重數(shù)據(jù)通訊程序
圖5 計量平車運行控制程序
圖6 S閥混凝土泵機(jī)運行控制程序
(2)泵機(jī)的S閥與眼鏡板間隙過大,砂漿容易從縫隙間流出,工作時系統(tǒng)壓力會有所損失造成堵管。出現(xiàn)間隙過大時,應(yīng)調(diào)節(jié)擺臂上的調(diào)節(jié)螺母,使橡膠彈簧保持一定的預(yù)緊力,磨損嚴(yán)重時應(yīng)更換切割環(huán)和眼鏡板。
輸送管直徑既要符合粗骨料的要求,又要能夠順利通過管模尾板孔,建議選擇直徑為¢159的鋼管,且要保證各管卡接頭處可靠密封,以免砂漿外泄造成堵管。
(3)操作人員需要根據(jù)布料的情況控制泵送速度。開始布料時,應(yīng)處于慢速,泵送正常時轉(zhuǎn)入正常速度,不能一味圖快,盲目增加泵送壓力而造成堵管;要隨時注意泵送壓力表的讀數(shù),一旦發(fā)現(xiàn)壓力表讀數(shù)突然增大,應(yīng)立即反泵2~3個行程,降低排量再正泵,待混凝土通過后再把排量返回到設(shè)定值。
3.2 計量誤差問題及解決辦法
泵送布料系統(tǒng)工作是一個連續(xù)的過程,在讀取計量平車移動的距離、管模內(nèi)混凝土重量的同時,控制泵機(jī)輸送量和計量平車移動,這個計量誤差無法消除;加上混凝土輸送管壓的影響和泵機(jī)性能的差異,使混凝土在模內(nèi)重量分布的均勻性無法做到與傳統(tǒng)的開式布料一樣穩(wěn)定,特別是小直徑管樁因每米重量相對較小,受計量誤差的影響更大。因此,建議控制泵機(jī)排量適應(yīng)不同規(guī)格的管樁,如生產(chǎn)直徑為400mm以下管樁時,泵機(jī)排量控制在60%以內(nèi);生產(chǎn)直徑為500mm~600mm的管樁時,排量控制在85%以內(nèi)。
3.3 稱重系統(tǒng)和控制系統(tǒng)問題及解決辦法
稱重系統(tǒng)和控制系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸,有無線傳輸和有線傳輸兩種通訊方式。對于管樁企業(yè)來說,需要采用有線通訊方式,因為車間內(nèi)離心機(jī)變頻器產(chǎn)生的諧波會干擾稱重系統(tǒng)無線通訊發(fā)送的信號。為了保證稱重數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性,建議稱重系統(tǒng)和控制系統(tǒng)之間采用RS232有線通訊方式。
四、改造效果
4.1 經(jīng)濟(jì)效益
項目總投資(單臺設(shè)備)為50萬元左右,扣除日常人力成本投入,預(yù)計兩年內(nèi)可收回投資成本。
4.2 應(yīng)用效果
(1)車間布料工作區(qū)作業(yè)員工由8人減少至3人,減少了用工數(shù)量。
(2)采用泵送布料,混凝土不會落到地面上,車間干凈衛(wèi)生,不宜產(chǎn)生粉塵。
(3)預(yù)制樁不再出現(xiàn)合縫漏漿的質(zhì)量問題。
(4)杜絕了管樁頭端裙板凹陷的質(zhì)量問題,裙邊干凈。
(5)合模螺栓的使用壽命得到提高;同時上下模的跑輪貼合緊密,離心時模具產(chǎn)生的跳動小。不僅噪音得到一定程度的控制,而且延長了模具的跑輪、離心機(jī)拖輪的使用壽命。
結(jié)語
隨著社會的發(fā)展進(jìn)步,企業(yè)一線員工作業(yè)時,對安全保障、工作環(huán)境、勞動強(qiáng)度等方面的要求會越來越高。自 動化技術(shù)的應(yīng)用,是管樁企業(yè)今后重點研究方向之一。本文通過介紹管樁泵送布料工藝的自動化改造,希望引起同行的重視,不斷對生產(chǎn)工藝進(jìn)行改進(jìn)和創(chuàng)新。